大型原料罐加裝15噸稱重模塊傳感器的技術(shù)解析與應(yīng)用實(shí)踐
在現(xiàn)代化工業(yè)生產(chǎn)中,原料儲(chǔ)罐的精確計(jì)量直接影響生產(chǎn)效率和成本控制。某化工企業(yè)近期對(duì)直徑8米、高度12米的立式原料儲(chǔ)罐進(jìn)行了稱重系統(tǒng)改造,通過加裝4組15噸量程的稱重模塊傳感器,實(shí)現(xiàn)了儲(chǔ)罐物料±0.1%的計(jì)量精度。該案例顯示,在原有鋼結(jié)構(gòu)支撐基礎(chǔ)上,采用柱式結(jié)構(gòu)傳感器配合模塊組件設(shè)計(jì),有效克服了現(xiàn)場(chǎng)震動(dòng)、溫度變化和腐蝕性環(huán)境的影響。 技術(shù)團(tuán)隊(duì)特別設(shè)計(jì)了三維限位結(jié)構(gòu),在X/Y/Z三個(gè)方向保留2mm活動(dòng)間隙,既保證稱重自由度又防止側(cè)向力損傷傳感器。
系統(tǒng)集成時(shí),通過多傳感器并聯(lián)接線方式將總阻抗匹配至350±5Ω,并采用數(shù)字濾波技術(shù)消除30Hz以下的機(jī)械振動(dòng)干擾。實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù)顯示,在滿量程15噸工況下,溫度補(bǔ)償后的長期穩(wěn)定性誤差不超過0.05%FS,滿足連續(xù)化生產(chǎn)的工藝要求。





值得注意的是,安裝過程中采用在原來的四個(gè)柱子上焊接了模塊托架以便好安裝,同時(shí)使用150%超載測(cè)試驗(yàn)證機(jī)械結(jié)構(gòu)安全性。該改造方案即實(shí)現(xiàn)了精確稱重,且實(shí)現(xiàn)了與DCS系統(tǒng)的4-20mA信號(hào)無縫對(duì)接,為后續(xù)的MES系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集提供了可靠基礎(chǔ)。維護(hù)方面,配置的遠(yuǎn)程診斷模塊可實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)各傳感器零點(diǎn)漂移和靈敏度變化,提前預(yù)警潛在故障。這種模塊化設(shè)計(jì)為同類儲(chǔ)罐的計(jì)量升級(jí)提供了可復(fù)用的技術(shù)范式,特別適合原料罐設(shè)備加裝稱重改造。
據(jù)測(cè)算,該改造使原料投料精度提升3個(gè)數(shù)量級(jí),年減少物料損耗價(jià)值超百萬元,投資回報(bào)周期縮短至8個(gè)月。隨著技術(shù)的發(fā)展,此類智能稱重系統(tǒng)正逐步向無線傳輸、邊緣計(jì)算等方向演進(jìn),形成工廠數(shù)字化的重要數(shù)據(jù)節(jié)點(diǎn)。
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